
匠心破 “孔”:C919 襟翼壁板孔隙难题的攻克之路
国产大飞机 C919 的每一次进步都凝聚着无数航空人的心血。在其迈向批量化生产的进程中,襟翼壁板孔隙率控制这一关键难题,如同一块巨石横亘在前行的道路上。如今,航空人凭借着精湛的技艺和执着的精神,成功击碎这块 “巨石”,为 C919 的腾飞扫除障碍。
C919 襟翼壁板是大型复杂的蜂窝夹层结构件,其 “骨架” 由碳纤维织物预浸料和单向带预浸料构成。然而,单向带导气性差的特性,使得在固化过程中孔隙问题频发。中国商飞对襟翼壁板的孔隙率提出了严格要求,必须控制在 1.5% 以内,这一标准成为了国产大飞机批产道路上的严峻挑战。
2024 年春天,昌飞承担起 C919 襟翼壁板更换胶膜 PPV 审核项目,这一项目是国产大飞机复合材料零件鉴定工作的重要一环。2025 年 3 月进行的首次 PPV 审核,结果却不尽如人意,孔隙率高达 3.5%,远超规定标准。与此同时,壁板胶膜库存紧张,这让批产进度面临着巨大的压力。
为了解决孔隙率过高的问题,攻坚团队开启了艰难的探索之路。他们查阅了大量的资料,尝试了各种方法,包括调整铺层剪口位置、真空嘴位置以及预压实压力等。然而,经过多批次的试验,孔隙率仍然未能达到标准。就在大家一筹莫展的时候,“导气辅助材料” 给团队带来了新的思路。他们决定自制导气丝,并将其埋入铺层边缘。这一过程对精度的要求近乎苛刻,导气丝的均匀度、长度以及位置都需要进行精准控制,达到毫米级的精度。
经过不断地努力和尝试,团队终于迎来了胜利的时刻。第七批试验件的孔隙率成功降至 0.8%,并且在后续连续五批的试验件中,孔隙率稳定在 0.8% - 1.2%。零件无损合格率也从原本的 65% 大幅提升至 98.87%,顺利通过了中国商飞的审核。“导气丝铺设规范” 成为了标准工序,这一成果不仅攻克了 C919 批产中的关键技术难题,更展现了航空人对细节和精度的极致追求,彰显了他们的报国情怀和匠心精神。未来,这些宝贵的经验和精神将继续助力国产大飞机事业不断向前发展。
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曹颖
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